
Teplárna Tábor, a.s. má pro provoz zařízení na
Výrobu a rozvod tepla a elektřiny vydané
integrované povolení,
ze dne 31.7.2007 (č.j KUJCK 28069/2006 OZZL/24/HI/R). Toto
integrované povolení
stanovuje podmínky za jakých
může být zařízení provozováno. Veškerá provozovaná zařízení
v Teplárně Tábor, a.s. lze označit za nejlepší dostupnou
technologii, to znamená, že zcela splňuje nejmodernější standardy
pro dané technologie.
Emise
-
Stanoveny emisní limity a četnost měření
|
látka
|
Emisní limit v mg/m3
|
četnost měření
|
|
K1.4, K1.5, K1.6
|
K1.7
|
|
SO2
|
1700
|
200
|
kontinuální měření
|
|
NOx
|
450
|
200
|
kontinuální měření
|
|
CO
|
175
|
250
|
kontinuální měření
|
|
TZL
|
50
|
30
|
kontinuální měření
|
TZL- tuhé znečišťující látky
Dále jsou jednou za tři roky měřeny tyto látky: fluor, chlor,
kadmium, rtuť, olovo, arsen, PCDD/PSDF, PCB, PAH.
-
Schválen plán snižování emisí
Vody
-
Stanoveny emisní limity a četnost měření
Odpady
-
Schváleno nakládání s nebezpečnými odpady
Ostatní
-
Stanovena povinnost školit zaměstnance v oblasti životního
prostředí, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky,
odpady, látkami závadnými vodám a provozními a havarijními řády
-
Schválen provozní řád Teplárny Tábor, a.s.
-
Schválen havarijní plán
Činnosti pro zlepšení životního prostředí
-
nově instalováno denitrifikační zařízení u kotlů K1.4, K1.5 a K1.6
(více viz. Rekonstrukce)
-
provedena rekonstrukce palivového hospodářství a stáčiště paliva
(více viz. Rekonstrukce)
-
nově instalován kotel K1.7 s fluidním spalováním.

-
V roce 1995 naše společnost zcela ukončila používání pevných paliv,
tj. hnědého uhlí k výrobě tepelné energie. V základním závodě
s největším tepelným výkonem jsou používána kapalná paliva, ve
špičkové kotelně na Pražském předměstí (závod TTA2) je základním
palivem zemní plyn s možností použití topného oleje jako rezervního
paliva. Po přechodu na nové palivo v základním závodě TTA1, vzhledem
k požadavku na snížení emisí oxidů dusíku, bylo nutné vybudovat
denitrifikační jednotky.
Tyto jednotky byly
instalovány v letech 1999 - 2001 nákladem cca 18 mil. Kč.
Denitrifikační zařízení u kotlů K1.4, K1.5 a K1.6
Na kotlích K1.4, K1.5 a K1.6 je instalováno zařízení ke snižování
oxidů dusíku podle technologie ERC. Denitrifikační technologie
pracuje na principu selektivní nekatalytické redukce
s technologickou přísadou na bázi močoviny. Tato přísada je vodnatý
roztok, který je určen pro danou technologii a
palivo.
Elektrostatický odlučovač u kotle K1.5Elektrofiltr slouží
k předčištění spalin z kotle K1.5 (snížení koncentrací tuhých emisí)
před vstupem do odsíření kouřových plynů odsíření kouřových plynů
.
Z hlediska ochrany podzemních vod bylo nutné
provést
rekonstrukci palivového
hospodářství a stáčiště paliva tak, aby tento provozní celek
byl v souladu s platnými normami. Tato rekonstrukce proběhla
během let 2000 - 2001
ve 2 etapách:
·
V I. etapě (6,5 mil. Kč) proběhla likvidace kontaminovaných ploch,
kdy byl demontován kolejový svršek vlečky v prostoru stáčení paliva,
bylo odtěženo kontaminované podloží a byla provedena překládka
kanalizace, na kterou byl osazen havarijní uzávěr odpadních vod
zamezující eventuálnímu úniku paliva do kanalizace. Dále byla
vybudována záchytná jímka cca 100 m3 vprostoru stáčení
paliva - kolejové vlečky pro zachycení případného havarijního úniku
paliva a srážkových vod. Celý prostor stáčení byl opatřen izolací
proti prosakování kapalin a byl vyspádován do záchytné jímky. V
rámci úprav stáčiště paliva byla vybudována i záchytná jímka
v prostoru stáčení kyselin a louhů s odpadem do neutralizačních
jímek, které umožní likvidaci případných úniků. Současně s touto
etapou se uskutečnila v hodnotě cca 2 mil. Kč sanace prostorů vlečky
včetně likvidace kontaminované zeminy.
·
Ve II. etapě (19,5 mil. Kč) proběhla rekonstrukce uskladňování
paliva. Aby bylo palivové hospodářství uvedeno do souladu s
ekologickými předpisy a s předpisy EU byla realizována tato opatření
:
·
vybudování samostatných záchytných jímek, zabraňujících případnému
úniku paliva
·
instalace zdvojeného dna nádrží
·
úprava kondenzátního hospodářství
·
instalace rekuperačního a odsávacího zařízení, sloužícího
k potlačení nepříjemného zápachu při stáčení paliva a jeho
skladování v nádržích. Odsávané páry jsou použity jako spalovací
vzduch v kotlích.
Vzhledem k dispozičnímu uspořádání palivových
nádrží a dále s ohledem na platné požární normy, byla mezi válcovými
palivovými nádržemi postavena devatenáct metrů vysoká protipožární
stěna. Na ochranné jímky bylo instalováno pěnové hasicí zařízení
a dále ochlazovací zařízení aplikující vodní mlhu. Přívodní požární
potrubí bylo vzhledem ke kolísavému tlaku vody doplněno o zvyšovací
stanici. Do zkušebního provozu včetně zkoušek HZS bylo zařízení
uvedeno v listopadu roku 2001.
Celé palivové hospodářství včetně přilehlé
železniční vlečky bylo budováno tak, aby spolehlivě zabraňovalo
úniku nebezpečných látek do půdy a do ovzduší.

Skládka paliva
Dále byl od roku 2006
nově instalován kotel K1.7,
jedná se o fluidní kotel.
Ke zvýšení účinnosti
teplárenského provozu společnosti Teplárna Tábor, a.s. a byla v roce
2006 zahájena modernizace provozu spočívající ve výstavbě moderního
uhelného kotle fungujícího na principu spalování v cirkulující
fluidní vrstvě. Použitá metoda se řadí k nejmodernějším metodám
spalování a umožňuje díky nízkým teplotám v ohništi dosáhnout
nízkých emisí oxidů dusíku a splňovat přísné limity stanovené
současnou legislativou v oblasti životního prostředí. Vlastnosti
cirkulující fluidní vrstvy jsou příznivé rovněž pro proces odsíření,
kdy je do vrstvy přiváděn mletý vápenec, který reaguje se sírou
obsaženou v uhlí. Vysoké účinnosti odsiřovacího procesu je dosaženo
jednak nízkou teplotou v ohništi, a také delší dobou setrvání částic
vápence ve spalovací komoře, kdy může kalcinovat a podílet se na
odsíření.
Vysoká čistota spalin vypouštěných do ovzduší je zajištěna instalací
vícesekčního elektrostatického filtru, který slouží pro záchyt
tuhých znečišťujících látek.
Součástí modernizace bylo rovněž doplnění kondenzačního
turbogenerátoru s regulovaným topným odběrem, který se využívá pro
vytápění horkovodního systému. Díky této investici teplárna dosahuje
vyšší účinnosti kombinované výroby tepla a elektrické energie.

Sila na úletový a ložný popel
|